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常村煤矿:优化工艺 探索瓦斯治理新路径发布时间:2025-11-28  来源:潞安化工集团网站  访问量:

      如何破解“钻孔打不准、封孔封不严、管网效率低”的瓦斯治理难题?8月份以来,常村煤矿抽采队以“流程再造”为突破口,围绕一级区域“双20提升”,二级区域“双10提升”的治理目标,对瓦斯抽采工艺进行系统性优化,通过将分散工序整合为“精准钻进-严密封孔-高效抽采”的标准化作业链,推动瓦斯治理工作实现质的飞跃。


精准钻进 从“大幅偏离”到“精准可控”


      在S5-10工作面,技术员王珂指着改进前后的轨迹数据对比图介绍到:“以往使用普通钻机施工时,钻孔轨迹经常严重偏离设计位置,左右偏差最大能达到20多米,严重影响抽采效果。”


      针对这一难题,该矿抽采队成立攻关小组迅速开展技术攻坚。通过对大量施工数据深入分析,找到了问题症结——钻杆在钻进至40米处开始出现明显下垂。“发现这一问题后,我们在钻杆每40米处加装一个扶正器,相当于为钻进过程装上了‘稳定器’,控制了钻杆的下垂趋势。”打钻工张志军边演示边介绍。


      改进完成后效果显著,钻孔左右偏差被严格控制在10米以内,上下偏差不超过5米,钻孔轨迹控制精度大幅提升,为后续瓦斯抽采工作奠定了坚实基础,确保了钻孔能够精准覆盖目标抽采区域。


      打得好不如封得严。以往依靠老师傅经验的封孔工艺,常常因微小漏气导致整个钻孔抽采效果大打折扣。


      在2306工作面,打钻工郭红良正在使用自主研发的“风压打压测漏装置”进行封孔质量检测。“压力值必须达到0.7MPa,5分钟后能够稳定在0.15-0.2MPa,才算合格。”他专注地盯着压力表说道:“以前凭经验,现在靠数据,有了这个检测装置,心里踏实多了。”


      除了严格的检测标准,工艺顺序的优化也为封孔质量上了“双保险”。抽采队将“先打钻后扩孔”调整为“先扩孔后打钻”,并配合筛管护孔,有效解决了积水回流和孔内塌孔的难题,确保每个钻孔都能达到严密的封孔标准,为后续高效抽采创造了有利的条件。


高效抽采 从“被动处置”到“主动预防”


      抽采管网作为瓦斯治理的“最后一公里”,其运行效率直接影响整体治理效果。观测工宋亚龙深有体会地说:“以前最让人头疼的就是管路积水问题,经常需要停抽放水,既影响正常生产,又存在安全隐患。”


      如今,这一难题得到了解决。宋亚龙指着新安装的除渣排水装置介绍说:“使用自主研发的‘过滤器’后,煤水在装置内就被有效分离,管路始终保持畅通状态。”该创新装置通过对抽采气体的预处理,实现了气水分离,从根本上解决了管路积水问题。


      不仅如此,抽采队推行的“限时带压试验”,让管网维护工作实现了从被动处置到主动预防的转变。通过定期监测管路混合流量,及时发现问题并快速处理,大幅提升了系统运行效率。在2306皮顺带抽管路浓度提升至9.3%,混合流量优化至55m3/min,系统运行稳定性明显增强,为瓦斯治理工作提供了可靠保障。


      通过全流程优化,该矿瓦斯治理成效显著。目前,一级瓦斯治理区域钻孔带抽一个月后,抽采浓度普遍稳定在35%以上;二级瓦斯治理区域钻孔初始抽采浓度普遍达到20%以上,实现了质的飞跃。抽采浓度的稳定提升,提高了采掘工作面瓦斯治理水平,掘进工作面因瓦斯超限而导致的非计划停产次数显著减少,生产连续性得到有力保障。


      该矿抽采队以流程再造为核心的技术革新,不仅实现了安全效益与经济效益的双赢,更探索出了一条通过系统优化提升矿井瓦斯治理效能的新路径。

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